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12月28日,在舟山惠生海洋有限公司秀山基地内,石化起运公司XGC88000型4000吨履带吊与800t龙门吊完美配合下,圆满完成Arctic LNG2 Project(北极LNG2项目)2号G甲板模块的吊装首秀,开辟了石化起运吊装业务的新战场。
本次吊装的2#G甲板模块尺寸为:63500mm×44750mm×4670mm,重1800余吨,主要由钢结构、管道、仪表电气设备、脚手架等构成。由4000吨履带吊和800吨龙门吊双车抬吊就位,共同带载行走近80米,在吊装领域属首次尝试的新工艺。为保证本次吊装顺利,石化起运项目部多次组织方案研讨会,对吊耳设置、吊装站位、索具设置、吊装过程控制等细节进行全方位策划。
据介绍,本次吊装过程中共有两大难点:
一是4000吨履带吊史无前例的长距离带载行走。
二是4000吨履带吊首次与800吨龙门吊共同吊装协调配合。
对此,项目部与机组多次讨论方案可行性,制定针对性措施及应急预案,吊装前在路基板上做好标尺,对吊装过程中进行全方位监控,4000吨履带吊有任何的偏移都会及时的反馈给吊装指挥和机组,进行调整与修正。
针对吊装时800t龙门吊接近满负荷带载行走的实际情况,方案策划时,通过吊耳和索具设置,对龙门吊负荷进行精准控制,吊装过程中,通过总指挥与2个副指挥(4000t履带吊和800t龙门吊)的实时沟通和调整,做好龙门吊的负荷率控制,确保吊装安全。
吊装过程中,4000吨履带吊带载行走十分平稳,800吨龙门吊与4000吨履带吊配合良好,吊装过程平稳可控,全过程安全、高效,掀开了我国超大型海工模块吊装崭新的一页。
本次吊装的顺利成功,一举打破了“海工人”固有的模块吊装思路。在项目伊始,业主提出五车抬吊、三车抬吊等多种方案,为了切实确保吊装安全,体现专业化吊装公司的实力,起运公司大胆提出并推荐“少一台吊车就多一分安全”的理念,用1台4000吨履带吊代替多台吊车,实现双机抬吊,不仅可提高吊装效率,大大降低了安全风险。4000吨履带吊用实力证明“大国重器,国之砝码”,名不虚传!
随着近年来国内外海洋工程市场进入飞速发展期,本次吊装的顺利成功开创了海工业务领域模块化吊装新纪元,石化起运公司进军海工模块吊装市场踏出了坚实的第一步。
整理发布 |
编辑 | 之然 姜桐
来源 | 石化起运