吊装机械工程| CranesChina▼8月4日,CPECC第一建设公司吊装团队在
独山子石化公司塔里木
120万吨/年二期乙烯项目再迎关键进展
——空分站1#主塔冷箱成功吊装就位。作为项目重要的
“气源保障中心”,空分站的
主塔冷箱、主换冷箱是实现气体分离、换热的核心设备
,而此次吊装不仅攻克了大型精密设备安装难题,更将绿色低碳理念融入全程,为项目“绿色乙烯”建设添砖加瓦。
据介绍,该项目空分站承担着为乙烯装置提供合格氧气、氮气的关键任务,其主塔冷箱和主换冷箱堪称
“心脏部件”。主塔冷箱:规格达31000×4700×4150mm,净重110
t,加上电装等附件后吊装总重
126t,内部精密低温组件直接影响气体分离效率,也关系到后续系统能耗;
主换冷箱:规格14500×6300×4100mm,共2台,单台吊装重量
102t,高效换热性能是装置降低运行能耗的重要支撑。
针对设备“大尺寸、高精度”特点,施工团队采用“单主机抬吊递送法”时,同步融入低碳考量
。选用LR1400—2型400t履带起重机做主吊,搭配
220t汽车起重机抬尾,通过
BIM技术提前模拟吊装路径
,减少设备起吊后因调整方向产生的无效作业,降低机械怠速能耗;
此外,吊具选用高强度无扭钢丝绳,不仅保障安全,还因重复利用率高减少耗材浪费,较传统吊具降低材料损耗约
30%。据CPECC第一建设团队介绍,为让
“大家伙”稳稳落位,吊装前通过数字模拟排查周边管廊、钢结构干扰点,避免现场临时调整导致的机械长时间运转
。此次吊装较原计划缩短
1.5小时,减少柴油消耗约0.3
t,相当于少排放二氧化碳
0.8t。用2台全站仪实时监测设备垂直度,最终1
#主塔冷箱就位偏差仅 3.2mm(远优于设计允许的31mm),精准安装可避免后续因设备偏移导致的运行能耗增加;现场采用太阳能临时照明,吊装指挥区使用可降解防护材料,减少施工环节的碳排放和固废产生。
目前,该项目空分站8台塔器,已完成4台核心冷箱的吊装。接下来,团队将推进
2#4台塔器吊装,后续管道连接也将采用低损耗焊接工艺,进一步落实低碳要求。
作为乙烯项目的 “气源枢纽”,空分站冷箱的顺利安装,不仅为装置提供了硬件支撑,其绿色施工模式也呼应了项目“双碳”目标——未来空分站通过高效气体分离技术,可降低乙烯装置整体能耗约5%
。整理发布 | 编辑 | 之然 城希资讯来源 | CPECC第一建设公司
稿件 | 杨华