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中交天和:加工车间焊接质量提升

2019-03-05 11:34:29浏览:784 来源:中国吊车网   
核心摘要:质检部吴师傅一脸焦虑,叹道:“这是怎么了,又有UT检测的焊接质量不合格,合格率降到了85%。”车间工艺质量人员陈椿和焊工组长王连生表情凝重。王连生低头沉思片刻,猛然抬头坚定地说道:“我们不相信做不好&he

  质检部吴师傅一脸焦虑,叹道:“这是怎么了,又有UT检测的焊接质量不合格,合格率降到了85%。”车间工艺质量人员陈椿和焊工组长王连生表情凝重。王连生低头沉思片刻,猛然抬头坚定地说道:“我们不相信做不好&helli吊车视频p;…”这是加工车间刚开始焊接马东项目用盾构机时的一幅画面。


  对于马东项目TBM掘进机的焊接质量,公司领导、设计院、工艺、质量、监造对焊机质量提出前所未有的高标准,高要求。设计的坡口形式多为吊车司机大坡口,厚板焊接达到220mm,刀盘箱体设计的焊接空间狭窄,对于焊接人员的位置、姿势、角度要求十分苛刻。焊接前预热温度100~150℃之间,焊接工序为从打底焊到填充焊再到盖面焊。多层多道焊对焊层宽度和厚度都有明确规定,层间温度T≤230℃;最后焊后保温需要盖好保温棉,梯度降温,防止产生冷裂纹……这一系列的工艺质量要求都十分严格,且不容有误。刚开始,师傅们都信心满满认定质量能做到优良;几天后,又全部忘记于后脑,以前养成的坏习惯展露出来,就立刻出现问题:加热不到位就开始焊接、焊接焊道过宽、焊层过厚、层间温度控制忽高忽低…….花样百出。外观质量不堪入目,进行MT,UT探伤检测,合格率最低到85%。于是就出现了前面的一幕。


  “不经历风雨,怎能见彩虹”!车间为了彻底解决焊接质量提升问题,车间责任人和焊接协会的专家们深入焊接现场,找原因,想办法,出主意,总结分析出两点:1、对于新理念、新方法,焊接师傅认知能力不够,大多数文化程度不高。对于工艺标准没有吃透,一知半解;2、对于新尝试、新探索,产生畏惧,不坚持工艺标准。为此,针对此问题,车间进行了一系列的焊接讲座:“从焊接的原理、焊机使用方法、焊接参数、焊接形式等问题的进行理论培训,让大家在心理上、思想上牢牢掌握理论知识。邀请焊接大师实操演练,手把手教焊接技术,执行工艺标准。掌握“要点、关键点、控制点”进行全面的技术交流,谈心得体会。吊车实实在在让焊接师傅在思想上,行动上高度重视过程控制的重要性。古话说的好:“人只要吃了亏,上了当才会明白——锅儿是铁做的……”


  目前,焊接团队正是经吊车出租历了磨砺,经历了不懈的努力,经历了阵痛,才会孕育出的丰硕成果——南京和燕路项目的焊接质量合格率达到了96.5%。


  

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(责任编辑:吊车)
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