吊装机械工程| CranesChina▼ 近日,CPECC第一建设公司吊装团队在
独山子石化 60万吨/年尿素装置迎来框架设备拆除关键节点——位于第六层框架(标高约24米)的E135真空冷凝器,历经1.5小时精细作业完成拆除吊装。作为装置最后一台拆除利旧设备,此次作业直面
“高空受限、利旧保护、双机协同”
三重核心难点,最终实现设备无损落地,标志着尿素装置框架设备拆除阶段全面收官,为后续绿色升级改造奠定基础。
据介绍,E135真空冷凝器作为尿素装置真空系统的核心换热设备,其拆除难度集中体现在三方面:
一是高空窄域作业限制
。设备结构尺寸Φ2406×10277×3189mm,净重39.3
t(吊装载荷约45t),安装于第六层框架内。框架横梁间距仅
6.8m,设备与两侧立柱最小净距仅
1.2m,垂直运输需穿越5层平台(每层通道宽3.5
m),起吊时水平偏移需控制在
±50mm内,避免与框架结构碰撞,作业空间容错率极低。
二是利旧设备保护要求高
。设备内部 316L换热管(壁厚1.5mm)、外部8组工艺管口(直径150-300mm)均需完好保留,不允许出现变形、泄漏。且设备服役多年,部分支撑焊缝存在轻微锈蚀,解绑时需精准控制受力,防止因应力集中导致部件损伤,直接影响后续复用。
三是双机协同精度控制难
。作业采用“650t履带吊主吊(40m幅度额定起重量68t)+350t汽车吊辅吊”模式,两台吊机站位间距超50
m,信号易受框架遮挡;设备起吊初期需
“主吊提升+辅吊顶推”同步动作,响应延迟需≤0.5秒,且高空3级阵风易引发设备晃动,进一步增加姿态控制难度。
CPECC第一建设公司介绍为攻克上述难点,团队制定专项方案:
利旧防护方面:拆除前对设备管口采用
50mm厚海绵包裹+不锈钢抱箍固定,外壳封头及易碰撞部位粘贴3mm厚橡胶板,内部注入0.2MPa氮气保护换热管
,提升承载安全性。路径与吊具优化:经项目部讨论,制作倒运工装,利旧型钢加固,把握垂直高度受限因素,
通过BIM技术模拟23种吊装路径,确定“
垂直提升→辅吊调角→斜拉平移→脱离框架
”流程;定制轻量化双吊点平衡梁(宽度1.8
m),匹配框架窄域空间,确保设备轴线与通道平行
,成功将设备一次拆除完成。
过程管控方面:采用8台倒链(4台10t用于解绑、4台5t用于控位),同步调整设备水平度(偏差
≤0.5°);设置“地面+高空”双指挥体系,通过专用无线频道协同双机动作。
最终, E135真空冷凝器无损完成拆除吊装。据了解,经检测:设备外壳无碰撞损伤,管口垂直度偏差≤0.3mm,换热管气压测试无泄漏,完全满足利旧复用标准。此次作业不仅实现尿素装置框架设备拆除收官,更通过修旧利废践行绿色低碳理念,为后续设备检修复用、装置环保升级提供了关键保障,该
吊装团队也为高空窄域利旧设备拆除积累了可复制经验。
整理发布 | 编辑 | 之然 城希资讯来源 | CPECC第一建设公司
稿件 | 司马书森、杨华、王兆基、王章定
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